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鍋爐爐排氣溫度高是很多鍋爐用戶面臨的共性問題,如果能降低爐排氣溫度,可大大節(jié)省能源。吉林燃料乙醇公司針對鍋爐排氣溫度高,造成噸煤產(chǎn)氣量下降的技術(shù)瓶頸,依靠自身研發(fā),實施技術(shù)改造,投資168萬元增設(shè)低壓省煤器,每年可節(jié)創(chuàng)效益130萬元。
該公司熱電廠鍋爐排煙溫度一直在170℃~190℃,較高的排煙溫度,造成了煙氣容積流量增大,降低了電除塵的除塵效率,也增加了引風(fēng)機的功率與電耗。同時,如此高的排氣溫度也降低了鍋爐效率。
太康燃料乙醇公司為了攻克這個技術(shù)難題,精心組織技術(shù)人員潛心攻關(guān),初步設(shè)想是在在鍋爐出口、電除塵入口部位加裝一組低壓省煤器。因此,設(shè)計省煤器就成為了重點。該設(shè)備采用了單煙道錯列管排逆流布置,煙氣從管式空預(yù)器流出,經(jīng)水平煙道轉(zhuǎn)彎后上行,在豎煙道內(nèi)自下向上沖刷省煤器蛇形管束,提高了換熱器效率。同時引一路中繼水泵水源至低壓省煤器,低溫水經(jīng)省煤器換熱后至高壓除氧器,從而回收尾部煙氣熱量,降低排煙溫度。這個思路從設(shè)計上是可行的,經(jīng)過攻關(guān),終于研制除了這套設(shè)備。
技術(shù)負責(zé)人介紹說,改造后排氣溫度降低了30℃以上,熱量得到回收,每年可節(jié)約標煤約1600噸,增創(chuàng)效益130萬元,同時也較好地提高了鍋爐效率,煙氣容積流量減少,電除塵效率明顯得到提升,可謂是節(jié)能環(huán)保一舉兩得。
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